pneumatic မြင့်မားသောဖိအားထိန်းညှိအဆို့ရှင်၏တုန်လှုပ်ခြင်းပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။

pneumatic high-pressure control valve သည် တုန်နေသော ပြဿနာကို ကြုံတွေ့ရသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၎င်းကို အေးအေးဆေးဆေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်သည်။ တကယ်တော့၊ သီးခြားစီလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် valve command က data အပြောင်းအလဲရှိမရှိ အရင်ဆုံးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခု၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ရှုပါ။

servo ထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်ကိုမပြောင်းလဲပါက၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ valve command မပြောင်းလဲဘဲ servo card ၏ output သည် တည်ငြိမ်နေပါက၊ servo valve သည် ပိတ်ဆို့နေခြင်း သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်မော်တာနှင့် valve အကြားချိတ်ဆက်မှုမှာ ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင် servo ကတ်၏ output လှုပ်ခါပါက၊ ဖြစ်နိုင်သောပြဿနာများမှာ- servo ကတ်၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသော PI ဘောင်များ၊ အဆို့ရှင်အနေအထား တုံ့ပြန်ချက်အတက်အကျ (LVDT ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော၊ ညံ့ဖျင်းသော LVDT အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများ)၊ servo ကတ်ချွတ်ယွင်းမှု။

control valve command သည် သူ့ဘာသာသူ ပြောင်းလဲပါက၊ command တုန်လှုပ်ခြင်း အကြောင်းရင်းကို မေးမြန်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဇယားကွက်ချိတ်ဆက်မှုမတိုင်မီ အမိန့်ပေးအတက်အကျဖြစ်ပေါ်ပါက၊ အကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်- မြန်နှုန်း၏ PI ပါရာမီတာသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသောကြောင့် အရှိန်လွန်ခြင်း၊ speed channel ၏အမှားသည် အမြန်နှုန်း signal ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအတက်အကျကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး speed loop ၏ output ကိုအတက်အကျဖြစ်စေသည်။ အမြန်နှုန်းချန်နယ် ချို့ယွင်းခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းများမှာ- magnetoresistance probe ချို့ယွင်းမှု၊ မြန်နှုန်းကာကွယ်မှု အားနည်းခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဂရစ်ချိတ်ဆက်မှုပြီးနောက် valve position command သည် ပြောင်းလဲသွားပါက၊ အကြောင်းရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်- ပါဝါနှင့်ဖိအားပတ်လမ်းများ၏ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုမရှိသော PI parameters များကို လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ စီးဆင်းမှုမျဉ်းကွေး၏ inflection point တွင်အလုပ်လုပ်သောအဆို့ရှင်; ပင်မကြိမ်နှုန်း ပြောင်းလဲမှု အရှိန်အတက်အကျ၊ remote control command အတက်အကျ စသည်တို့


စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ-၀၉-၂၀၂၁